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摘要大、中型管道小直管段風量測量是影響鍋爐自動化運行的難題,設計開發(fā)了-種新型多點截面式防堵型流星測量裝置,可有效提升煤粉爐磨煤機入口混合風測量的穩(wěn)定性和防堵性,并在實際運行中得到了驗證。
引言
燃煤鍋爐磨煤機入口風量測量-直是困擾機組運行人員的大難題,其本身的重要性就不再贅述,就測量來講目前主要有兩個方面的問題。
-是測量的準確性和重復性問題。磨煤機入口前布置有熱風調(diào)節(jié)門、變徑管及冷風入口管,各種節(jié)流件及鍋爐負荷的變化對安裝在在內(nèi)部的測量元件穩(wěn)定輸出會產(chǎn)生較大的影響。二是其測量裝置一-次元件及引壓管 路的堵塞問題,- -次元件本身的結(jié)構(gòu)設計應該具有-定的防堵措施,以保證差壓信號的輸出。常規(guī)的補償是設置反吹裝置,由于沒有考慮好風速管本身的結(jié)構(gòu)問題,要么吹掃起不到作用造成必然的堵塞,要么就是影響差壓正確輸出,使其無法投運,可用的風量測量裝置必須解決好這兩方面問題,流量的準確測量才可能實現(xiàn)。
原風量測量裝置存在的問題
1.1運行暴露的主要問題
某一項目現(xiàn)場原設計選用的是一種插入式雙文丘里管分體式電磁流量計。在實際使用過程中,每當鍋爐負荷變化時,差壓變送器就會反向工作,即調(diào)門減小,輸出增加,由此**終導致無法投入鍋爐和磨煤機的自動運行。同時,輸出信號也不太穩(wěn)定,偶爾出現(xiàn)時有時無的現(xiàn)象,導致差壓變送器輸出異常,給鍋爐運行帶來了很大的安全隱患。
1.2原因分析
現(xiàn)場的具體工況如圖1所示。磨煤機-次熱風管道接自熱風總管,其管道尺寸為8 2 0mm,經(jīng)調(diào)節(jié)風門后管道變徑擴大為09 2 0mm,緊接著在.上部有冷風管接入,** 后經(jīng)閘板門、混合風調(diào)節(jié)門和直角彎頭轉(zhuǎn)向為垂直管道,再經(jīng)過膨脹節(jié)和變徑管后進入磨煤機。
從流量測量角度講,影響流場的主要為熱風調(diào)門、擴管、彎頭以及一次冷風的混入,閘板門和混合風調(diào)門由于運行時處于全開狀態(tài),影響可忽略,目前使用了單點雙文丘里管的測方式,有以下問題:
(1)由于雙文丘里自身的尺寸以及安裝空間原因,其安裝位置緊臨彎頭,這樣造成彎頭后流體運動方向是斜向進入流量計的,由于其本身不具有流體導向功能,導致測量信號波動較大,無法輸出一個穩(wěn)定的測量數(shù)值。
(2)從圖中可以看出,雙文丘里前方根本沒有直管段,其測量結(jié)果也基本上是不可信的隨機數(shù)值。
(3)由于直管段本身較短,加上前方影響流量測量的多種因素,會導致流場分布不均,單點的雙文丘里管分體式流量計根本無法測到整個管道的平均流速,在負荷變化時,會導致反向運行結(jié)果(負荷增加,輸出減小),致使無法投入自動運行或保護。
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